無氟化渣劑的應(yīng)用及冶煉期間
螢石能使CaO和阻礙石灰熔解的2CaO.SiO2外殼的熔點顯著降低,使?fàn)t渣在高堿度下有較低的熔化溫度。新開發(fā)的轉(zhuǎn)爐化渣助熔劑的主要成分是氧化鐵,可以大幅降低CaO的熔點。對2CaO.SiO2外殼的熔解也有顯著效果。轉(zhuǎn)爐冶煉過程螢石的替代品主要有硼酸鹽或B2O3基,CaO-Fe2O3基,Al2O3基,TiO2基,MnO基等系列。在高錳鐵水(Mn>0.50%),開發(fā)了化渣劑:TFe≥50;SiO2≤15;S≤0.10;P≤0.20;H2O≤3;粒度5-60mm。
冶煉前期,化渣劑提高了前期爐渣中MnO、FeO、MgO含量。FeO使冶煉初期石灰表面難熔的2CaO.SiO2熔點下降。MgO能使2CaO.SiO2析出區(qū)域縮小,有利于快速化渣。冶煉中期,2CaO.SiO2的液相線溫度隨著FeO增加而降低,渣況不好時加入能夠保證吹煉中期的渣中氧勢降低不會降低太快,減少返干幾率,此外中期MnO還原量小,也減少了返干幾率。冶煉后期,渣中(Mg.Ca)O、MnO相和2CaO.Fe2O3成分含量多,即渣中低熔點的礦物多,熔渣流動性好。這樣,終點倒?fàn)t出鋼時,隨著爐溫的降低,有MgO方鎂晶體析出,熔渣粘稠從而掛上,便于濺渣操作。
螢石作為轉(zhuǎn)爐煉鋼造渣劑之一,使用會侵蝕爐襯、包襯,同時還產(chǎn)生大量的氟離子,對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生污染,另外由于使用的螢石的質(zhì)量不穩(wěn)定,造成化渣困難,加入量大,會加劇對爐襯、包襯等侵蝕及對環(huán)境的污染。因此無氟化煉鋼技術(shù)函待開發(fā)。

化渣劑的創(chuàng)新,勢在必行,冶金爐料行業(yè)科研人員在煉鋼化渣原理上設(shè)計出壓球狀的無氟化渣劑產(chǎn)品,該產(chǎn)品結(jié)合綠色煉鋼發(fā)展形勢,改變傳統(tǒng)的煉鋼化渣工藝,淘汰螢石化渣,以活性度極高的Al2O3為主要成分,實現(xiàn)煉鋼無氟化生產(chǎn),在轉(zhuǎn)爐煉鋼試驗中:無氟化渣劑冶金特性良好。造出的堿性渣流動性好,達(dá)到完全替代螢石達(dá)到鋼水快速脫硫、脫磷的目的。無氟化渣劑是兼具化渣和聚渣的現(xiàn)代煉鋼輔料,滿足轉(zhuǎn)爐、電爐、LF爐及高爐煉鐵的需要。該化渣劑應(yīng)用在濟(jì)鋼第三煉鋼廠,實踐證明縮短了冶煉周期、提高了鋼產(chǎn)量、對鋼水無污染、降低了生產(chǎn)成本6.14元/t,是一種具有推廣價值的快速化渣劑。

無氟化渣劑兼顧螢石和氧化鐵皮兩種助溶劑的優(yōu)點。隨著鋼鐵生產(chǎn)工藝技術(shù)的飛速發(fā)展,鋼鐵工業(yè)發(fā)展與城市和諧共處是鋼鐵綠色發(fā)展的總體方向,鞏義錦良無氟化渣劑解決螢石化渣劑氟離子大量產(chǎn)生的弊端,降低煉鋼生產(chǎn)粉塵排放,助推鋼廠實現(xiàn)污染物“零排放”。
